伴著設備規律的轟鳴,容二工段生產線處處涌動著熱火朝天的生產熱潮。焊花飛濺間,總有一個身影最早抵達崗位—— 他就是王濤,既是工段公認的 “技術大拿”,也是職工心中的精益改善帶頭人。身為南京市勞動模范、江蘇工匠,王濤常說:“真功夫,都是在生產一線千錘百煉練出來的?!?nbsp;如今,他帶領的精益班組,正憑借一個個源于實踐的小發明、小改造,悄然優化著生產現場的作業面貌。
“只要肯鉆研、敢創新,每個崗位都蘊藏著挖不盡的‘精益金礦’?!?nbsp;手握政府特殊津貼證書、斬獲多項技術能手榮譽的王濤,談及精益改善時眼中滿是熱忱。在他的示范帶動下,班組緊盯生產現場的堵點難題,以 “自主改善” 為抓手,掀起了 “人人思改進、事事求極致” 的小改小革熱潮。一件件看似尋常卻務實管用的工裝改造,正是這個班組交出的亮眼精益答卷。
精準破題 讓浪費“現形”
埋弧焊作業中,焊劑回收曾是長期困擾班組的難題。以往作業時,焊劑要么用鐵盤承接,要么散落地面,既造成材料浪費,地面灰塵雜質混入后還會影響焊接質量,后續還需二次過篩,耗時又耗力。
王濤帶領班組看在眼里、琢磨在心里,經過多次試驗摸索,自主設計制作出“焊劑與焊渣收集箱”。箱體內置篩網,可實現焊劑與焊渣自動分離,全程不落地;收集桶盛滿后可直接取用,既杜絕了焊劑浪費,又省去了二次過篩的繁瑣工序。目前班組仍在持續優化設計,力求實現更便捷、更徹底的分離效果 —— 精益改善,始終在路上。
創新助力 把人力“解放”
容二工段主要承擔不銹鋼及有色金屬低溫產品生產,薄板焊接均采用手工氬弧焊工藝。以往環縫焊接需兩人協作,一人施焊、一人手持氬氣保護罩防護,避免焊縫氧化,不僅人力成本偏高,生產效率也難以提升。
王濤班組立足生產實際,自主研制出一套“可調式氬弧焊環縫背保工裝”,該工裝可上下精準調節,保護罩角度也能靈活調整。投用后,焊工單人便可獨立完成作業,無需專人輔助配合。自 2025 年 11 月啟用以來,僅人工成本就已節約數萬元,既減輕了員工作業負擔,又優化了人力資源配置,真正實現了減耗提效。
示范引領 讓改善“生根”
從焊劑回收的微小改造,到人力解放的實效突破,王濤班組用實干印證:精益從不是空洞口號,而是融入日常的生產實踐;創新也并非遙不可及,就源于一線職工的手邊匠心。作為專項精益改善班組帶頭人,王濤始終帶領大家從日常作業中找問題、在細節環節上想對策。班組逐步形成“發現 — 分析 — 解決 — 優化” 的良性循環,“我要精益” 的理念,在潛移默化中成為每名成員的工作習慣。
王濤班組的精益實踐,是化機分公司以勞模工匠為引領、縱深推進精益管理的生動縮影。后續,化機分公司將以標桿班組為榜樣,大力弘揚工匠精神與精益文化,鼓勵更多一線團隊立足崗位、主動創新,讓精益思維滲透到科研生產的每一個環節,以基層的智慧與活力,為分公司高質量發展注入源源不斷的內生動力。


